为优化地面管网运行,减少运输里程,塔河采油一厂采油四队积极推进S112井区降三倒工程,TK1118X流程是S112片区zui大的流程,日产液224吨,一直都是倒运至塔一联,倒运路程78公里,上半年,该队将倒液地点改为采油一厂采油二队的S65井,利用S65井集输管道输至联合站的4-4计转站,由4-4计转站输至塔一联,从而减少倒液20公里的行程,预计年底可降低倒液费用84.61万元。
09年以来,西北油田分公司塔河采油一厂采油四队面临成本压力,从宏观上系统把握,从微观上点滴细抠,通过优化地面管网运行,推进“增输减运”,优化油井正注周期以及小改小革,收效显著,节约成本逾百万。
找规律,延周期成为增效手段。该队优化 TK1118X井正注周期,将该井的正注周期由zui初的30天调整到45天,再调整到目前60天,该井周期调整前全年计划正注12次,调整后今年正注7次,调整后节省5次,正注一次费用约13000元,通过合理延长正注周期共节省费用6.44万元,降低了成本,同时提高了采油时效,增加了产量。
KZ2-1H井是该队的高含蜡井(14.08%),由于前期结蜡严重,该井清蜡周期定为7天,通过动态分析,将该井清蜡周期定为14天,目前基本满足了生产需求,延长了KZ2-1H井的清蜡周期,年作业频次从52次下降到26次,节约费用3.38万元。
小改小革,创新发明,为增加效益锦上添花。该队距离厂部偏远,更换氮气不方便,若一天一瓶氮气注两口井,每天都要充氮气瓶,而且更换氮气瓶的周期比较长,不能连续注。由于气动注脂泵工作时只是推动活塞运动,不会与天然气接触,可以将氮气更换为压缩空气,不存在安全问题。该队通过用自备的空气压缩机,加工了一个接头,利用空气压缩机对氮气瓶充压缩空气,注脂泵改用压缩空气注脂。采油四队现有生产井55口井,注一次需要28瓶氮气,一年注4次,一瓶氮气两百余元,年节省费用2.46万元。
日前,该队又发明了“机采井无级控液技术”,试验结果证明该技术具有很好的经济效益和推广价值。该技术是针对部分排量大的机采井泵,由于生产情况改变,必须将产液量控制很低才能进行生产的一项控液优化技术。主要原理是打开套管油嘴套翼,使油管产液在井口进行分流,通过调整套管油嘴大小和回压阀门开启度,实现产液量的无级调节。该项技术实现了排量的无级调节,可以不进行修井换泵,单井次节约修井费和材料费在15万至60万元,减少修井占产时间10天左右提高生产时效,同时避免修井过程中压井液对储层的污染,提高了开发效果。
如今,采油一厂采油四队坚持走创新发展之路,青工积极投入到五小发明之中,全员以完成全年产量任务和生产经营任务为目标,以提高经济效益为主线,规范预算管理工作,突出五个重点(降成本、增效益、优结构、抓落实、严考核),加强成本管理,实施技术创新,孕育成本“效益果”,09年该队可节约成本136.12万元。
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