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应用N.M.处理消除表层过共析碳化物疵病

2009年07月28日 10:15:34人气:656来源:

        过共析碳素工具钢和合金工具钢经适当热处理,可获得高硬度和高耐磨性,因而是制造各种刀、量具的常用材料。由于含碳量高,轧制、锻压或毛胚热处理工艺不当,常产生碳化物(K)粗大和网状、带头偏析,给成品带来高脆性,耐磨性也随之降低。为消除这些K疵病,传统的经典工艺是对毛胚或半成品加热到。Accm以上进行正火。这是工时长、能耗高的工艺,效果往往也不理想。对于许多刀具、量具来说,心部的K疵病并不足以使整体强度降低到不能使用的程度,只要刀刃或表面金相组织改善,其性能就可以提高。这些工具如果成品热处理时进行短时间固溶渗氮,随后出炉淬火,即可得到满意效果,不但节能省时,还可提高寿命。该工艺我们称之为“含氮马氏体化处理”,简称“N.M.处理”。对于铁合金,氮的渗入可大幅度降低A1和A3(Acm)点,在较低温度下就能促使K溶入奥氏体(A)内,K疵病随之消失,淬火后渗层内得到含碳和氮的马氏体(M)及适量残留奥氏体(AR)组织,心部则为M和原有的K(图1a、b)。同理,对一些需要长时间深层渗碳、因而容易出现网状带状偏析的零件,渗碳后淬火加热时渗入适量的氮,就可使渗层金相组织大大改善,避免了废品,提高了质量和寿命。 

   

      应用N.M.处理工艺,我们从1974年以来生产了数以十万计的剪毛机刀片,少量石灰打浆机锤杆。内蒙有的单位用于*重负荷齿轮和某宇航产品零件,都得到满意效果。

    剪羊毛机

    2N.M.处理消除剪毛机刀片K偏析

        20世纪60年代初我国开始生产剪羊毛机。当时羊群多在荒漠或半荒漠草原上放牧,毛中含砂量*。一副刀片每剪2—3头羊就要卸下磨刀,每副刀片剪几十头羊就磨损报废,严重影响了机械化剪毛的推广。各厂曾用过国产T12A、Cr06、苏联X05(w%C1.25—1.40,Cr0.4—0.6)钢效果不佳。1968年原农机部统一进口日本SKS8(w%C1.30—1.50,Cr0.20—0.50,W2.0—2.5)钢供各厂使用,均未见起色。

       1974—l978年笔者参加剪毛机刀片质量攻关,对刀片材料做过全面分析,发现SKS8、Cr06和X05钢原材料都含碳量过高、金相组织存在K粗大和严重网状、带状偏析问题(见图1a、b心部)。的前苏联工具钢专家Fennep指出:碳工钢和低合工钢中含C量>1.20%时,几乎不可避免地会出现K偏析[1]。攻关中,我们和冶金部门共同研制成功国产刀片用钢和热处理新工艺,提前超标准地完成攻关任务[2]。而面对各厂积压的大量SKS8和Cr06钢材,也做了许多试验,找到了消除K疵病的热处理新工艺,将这些钢材重新利用起来。

    2.1高温正火处理

    刀片生产厂对这些钢材曾按传统工艺作高温正火消除K偏析处理。由于SKS8和Cr06钢含碳量≥1.30%,其Acm≥950℃故正火试验从950℃×30min(盐浴加热)做起(上刀片毛胚为1.5mm冷轧带钢,下刀片毛胚为4.5mm热轧带钢)。结果表明:在950℃即使保温240min,K也不能全部溶解。后来用到1070℃×30min空冷。但高温正火后组织十分粗大,二次K沿粗大晶界(约2—3级晶粒度)呈网状析出,并有针状魏氏组织(图2),硬度高达34—39HRc。为消除二次K网,补充920℃油淬和730℃回火软化。zui后该厂采取的预处理工艺是:1070℃×30min空冷+920℃×10min油淬+730℃×60min回火,硬度为18—22HRc。

    

    2.2N.M.处理工艺

        2.2.1定义用带有严重K偏析的钢材加工成刀片,在井式气体渗碳炉内进行固溶渗氮(在含活性N的盐溶中也有相同效果,但有污染故不用),出炉油淬并低温回火,作为刀片zui后的成品热处理。此即“含氮马氏化处理”,简称“N.M.处理”。它有两层含义:a.含氮化处理,即对工件固溶渗氮,以得到含氮的奥氏体—A(N);b.马氏体化处理,即将A(N)淬火成含氮马氏体—MN)加适量含氮的残留奥氏体—AR(N)。由于处理工艺不同,或许渗层中还保留一些过剩K,这对某些零件可提高其耐磨性,而对剪毛机刀片之类的锋利刀具则不希望存在。N能促使渗层K溶于A中,所以即使渗层还保留一些过剩K,其形态也将改变:细化、球化,网状带状偏析弱化。总之,有利于疲劳强度、耐磨性和韧性的提高。对量具等精密零件可以大大提高加工后的光洁度。N.M.处理不允许由于渗N而出现新的N化物层,否则就不是固溶渗N,就不是N.M.处理。无疑渗层中的M和AR中还含有碳,甚至少量合金元素。但它们都是钢材本身带来的,与本工艺无关。所以本工艺仍然命名为含氮马氏体化处理。在N原子渗入时渗层中的C原子可能部分向内层转移,甚至向外脱碳(例如以氨或尿素为渗剂,炉内碳势较低时),只要不降低硬度和耐磨性,这是允许的,不必为保持高碳势而刻意添加煤油或苯。

        2.2.2处理工艺刀片高温装入炉中,立即滴入渗剂(三乙醇胺、甲酰胺、尿素均可,三者氮势依次增高,而碳势则依次降低)快速排气,以防氧化脱碳。处理温度为760℃—850℃,可结合各牌号工具钢正常淬火温度进行,出炉直接油中淬火。低于750℃,刀片心部淬火不足,有托氏体;高于860℃,渗层中M(N)太粗,AR过多,影响性能。处理时间取15—60min,表面可得到0.03—0.10mm的K溶解层(出炉前改滴酒精5min,将炉内含氰气体排出烧尽),少于15minK溶解层不明显,超过60min表面可能出现氮化物。对于碳工钢和低合工钢,因缺少形成高硬氮化物的元素,有时化合物的硬度还不及M(N)高。

       2.2.3渗层成分与组织选用厚0.1mm,成分与刀片用钢相近的Cr03钢箔(w%C1.23,Cr0.32)同炉共渗后,测定钢箔成分为w%C1.17—1.30,N0.39—0.74。有的研究表明:T8钢在800℃苯加氨气氛中CN共渗,*小时N含量可迅速达到0.8%,时间延长反而渐渐下降,而C含量则不断升高。我们的试验也证实了这点。

      正常的N.M.处理层组织应该由细小M(N)+AR(N)组成,对剪毛机刀片来说,要求没有过剩K,这是基于我们对刀片磨损机理研究的结果。对其它零件则可根据其服役条件、失效方式区别对待。但是消除表层粗大K及带状网状偏析则是N.M.处理必须达到的目的。

       2.2.4剪毛效果N.M.处理消除了刀片表层K疵病,防止了崩刃,使刀片寿命(用每副刀片每次刃磨后剪新疆细毛羊头数表示)大幅度提高。在同等条件下经几万头羊大规模剪毛考核结果,与普通油淬相比,N.M.处理使SKS8试验刀片从3.7头/次,提高到16.2头/次;使SKS8批量生产刀片从2头/次提高到13.9头/次。这一数据略高于当年进口、有刀片之称的某牌号刀片(13.4头/次)。而我们研制的新材料T12J刀片则为21头/次,每副刀片用至报废总剪羊头数达1000头以上。

      2.2.5分析讨论氮是*烈扩大γ区的元素,能大幅度降低α—γ的转变。由Fe—C—N三元合金700℃、800℃、900℃等温截面相图(图3)可以看出,随着温度升高,γ区不断扩大,800℃时含C量0.5~1.10%的碳钢只需稍稍渗N,就可得到单一的γ(N),淬火后得到M(N)。

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